摘要:6月1日,大庆石化生产的312吨高韧性ABS新产品走下包装生产线,即将走向市场。作为这场科研攻坚战的研发者与见证者,大庆石化化工一部工艺副主任工程师刘爽对49天前的“考验”历历在目。
6月1日,大庆石化生产的312吨高韧性ABS新产品走下包装生产线,即将走向市场。作为这场科研攻坚战的研发者与见证者,大庆石化化工一部工艺副主任工程师刘爽对49天前的“考验”历历在目。
4月中旬,在温州某摩配厂家检测室,采用大庆石化研发的高韧性ABS制成的摩托车头盔,准备接受低温穿刺测试。
在穿刺锥落下的瞬间,刘爽有些紧张,眼前闪过去年测试时头盔缓冲层被穿透的撕裂口。彼时,ABS高端市场被进口材料扼住“咽喉”,国产材料只能作为补充。在一次调研的回程中,她思索着掣肘国产化替代的关键,在笔记本上写下“冲击强度、稳定性、成本”字样。
靶心明确,命中靶心需要的“好弓”,就在已经停用多年的PB小试装置里。面对设备老化的现实情况,刘爽自信地说:“老设备有老设备的基因,用好了就是突破点。”
装置重启战于2024年春天打响。在公司各方支持下,刘爽带领ABS树脂研发团队仅用30天时间,就完成了小试装置的检修和开工。然而,首轮小试中,料体冲击强度卡在40千焦/平方米,距离客户指标要求尚有差距。随后3个月,实验样品性能始终无法突破,391组数据不断被推翻重来。
“不放过任何细节。”一天深夜,刘爽召集研发人员再次对比数据,终于在细微处捕捉到关键区间和数据。当第392批样品的冲击强度稳定在44千焦/平方米时,所有人都红了眼眶:“这是我们一毫米一毫米挪过来的。”
工业化生产第一天,材料冲击性能出现波动。“配方一样,参数正常,问题在哪?”刘爽同装置区技术人员排查了3天3夜,发现反应釜搅拌强度不够。她连夜协调多方会签,最终实现了平稳受控。
喜悦尚未消退,厂家又提出零下20摄氏度的环境要求。面对“抗冲击性+低温”更严苛的挑战,实验室彻夜通明,低温箱吞吐着样片,测试仪记录着分秒必争的过程……刘爽带着新品抵达温州,在厂家压力测试中,当穿刺锥以千钧之力扎向头盔,脆响刺破寂静。检测人员仔细查验后宣布:“头盔完好,低温穿刺通过!”
这次回程路上,刘爽再次翻开笔记本,写下:“真正抗压的,从来不是材料,是永不服输的人。”
来源丨中国石油报
记者丨刘莉莉
通讯员丨刘军强
编辑丨郭梓沣
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来源:琦琦潮科技