摘要:住宅小区位于市区中心,占地面积约2万m2,其地下部分为整体地下室结构,由于四周相邻多栋已建居民楼和公共建筑,故设计人员采用在场地四周做深层水泥土搅拌桩,使其具止水帷幕和基坑支护的双重作用,以减轻施工降水和基坑开挖对四周建筑物带来的不利影响。
住宅小区位于市区中心,占地面积约2万m2,其地下部分为整体地下室结构,由于四周相邻多栋已建居民楼和公共建筑,故设计人员采用在场地四周做深层水泥土搅拌桩,使其具止水帷幕和基坑支护的双重作用,以减轻施工降水和基坑开挖对四周建筑物带来的不利影响。
设计的止水帷幕桩为双排咬合六轴格栅式结构,桩径D=600mm,有效桩长H=12m,桩间的咬合宽度为200mm,水泥采用PO.325普通水泥,每延米水泥用量75kg;设计说明该止水帷幕桩起止水作用兼做重力式挡土墙起支护作用;基坑开挖时采取直壁开挖,不作其它支护。
基坑事故过程
止水帷幕桩工程于2008年11月开始施工,由于各方面的原因该分项工程直到2009年7月才完成。
2009年5月底施工单位采用挖掘机对基坑进行直壁开挖,此时正值雨季,大雨接连而至,造成市政排水困难致使基槽内大量积水浸泡;在一次大雨中场地西部止水帷幕桩有多处渗漏,有两处渗漏量较大,带出大量的泥浆水西北角5m~6m长的基坑内侧单排止水帷幕桩体倒塌。
渗漏部位加固后,建设、施工和监理等单位对止水帷幕桩渗漏处的桩体外观及现场施工环境进行调查认为:
连续降雨造成市政排水困难,因而基槽内大量积水;止水帷幕水泥土搅拌桩桩设计咬合宽度为20cm,渗水部位没有咬合,个别部位甚至有5cm~10cm左右的缝隙;水泥土搅拌桩在基开挖后的短短的一二个月时间内风化相当严重;水泥土搅拌桩自然地坪以下2m的粘土层范围内;水泥含量明显不足。
事故原因分析
一、打桩设备技术不先进,桩位和单桩垂直度难以精确控制本工程水泥土搅拌桩的打桩机为双钢管导轨单轴钻机,由于现场施工场地平整度不足,钻杆垂直度由1个5kg线锤摆动控制其摆动范围无限定合格范围,造成桩体垂直度偏差较大;桩的平面位置由滑轨滑动尺寸控制,误差较大,以至于有相当一部分体咬合尺寸不够,甚至中间有缝隙而没有咬合。
二、钻头直径不足(设置直径不足或钻头损导致直径不足)没有及时更换合格钻头,导致水泥土搅拌桩的有效桩径达不到设计值600mm。
三、地质土层对搅喷工艺的影响估计不足。本工程水泥土搅拌桩喷搅工艺采用四搅二喷的方式,该施工工艺上下搅动4次,其中二次钻机下降时进行水泥浆的喷搅。从现场止水帷幕桩经水浸泡后的风化情况来看,此种工艺水泥土搅拌对粉土和粘性土、粉粘土的成桩情况存在明显的差异。在钻机同样的提升、下钻速度的情况下搅动土的均匀程度会有显著不同:搅拌桩的粘土和粉粘土部分观感较粉土土体搅拌明显不均匀,水泥浆含量明显较少,而顶部溢流出大量的水泥浆;水泥土搅拌桩成剪饼状断面,一层水泥浆一层土,这种现象反映了搅刀之间的宽度距离土未被搅。从同一工艺对不同土层的水泥土成形情况来看,水泥土止水帷幕搅拌桩对粘性土和亚粘性土质来讲,不是很适合。
四、雨季接连不断的大雨使直壁开挖后的桩体受雨水冲刷浸泡很快风化、掉皮缩径,水泥搅拌桩的桩间土被水浸泡脱落;止水帷幕桩与四周已建围墙距离很近,2.0m左右的距离在施工现场围墙与止水帷幕桩之间有一新挖的自来水管道沟未回填,下雨时雨水流人沟内,由于连续降雨,使土层含水率处于饱合状态。
五、机械挖槽时,将止水帷幕桩顶的厚达30cm~50cm厚的水泥土保护层挖掉,挖掉桩头水泥土保护层后,雨水直接浸泡桩体雨水渗透入止水帷幕的格栅中。此时在基槽内外6m多的水头压差下,地下水透过桩体间隙或咬合的薄弱处渗出,逐渐水冲成孔、成洞,大量的泥浆伴随雨水一同流出,给已建相邻建筑物带来很大隐患。由于桩体上部被水浸泡,在侧压力的状况下,西北角上半部不断变形内倾,最终到塌。
摘自:《科技传播》刘建苹
来源:平平灾难记录